枕梁安裝座孔加工
對于枕梁安裝座孔間斷加工常見問題進行分析,通過端面見光后精加工深孔的方法,有效保證兩處安裝座孔的同軸度要求。
碩朔目前在相關孔加工方面的方案及技術都已經很成熟,各種尺寸精度和幾何公差等級的孔加工基本都能實現(xiàn);而中間斷開兩孔加工則同軸度要求更高。
1. 枕梁安裝座孔加工常見問題
枕梁安裝座中間斷開兩孔加工同軸度要求高,對孔端面加工則沒有具體加工要求,而在前幾件產品加工過程中沒有發(fā)現(xiàn)兩孔同軸度出現(xiàn)超差的問題。加工方式:先鉆孔,接著粗鏜,最后精鏜達到尺寸公差要求。但在批量加工時,檢測發(fā)現(xiàn)偶爾有幾件產品的φ 30+0.28+0.14mm通孔在同一側的第二節(jié)孔(內側)出現(xiàn)偏心,同軸度和最小壁厚均超差,經分析可能存在以下兩點:①刀桿過長,刀桿很細且懸伸過長,易產生振刀現(xiàn)象。②一側兩處安裝座孔中間有180mm左右的間斷, 為了保證兩處安裝座孔同軸,選擇一次性加工完成,工藝安排為兩處內孔整體加工。先鉆φ 2 8 m m 孔, 接著粗鏜至φ 29.7mm,最后精鏜至尺寸公差要求。但不論是還是加長鏜刀,在進入第二節(jié)安裝座孔時,由于端面是毛坯面,不平整,故切削點受力不均,則易產生偏心。
2. 原因分析及解決方案
SS碩朔針對枕梁安裝座孔加工中出現(xiàn)的該類質量問題進行分析,如為第一種原因,即刀桿很細且懸伸很長,易產生振動,則在枕梁加工過程中,相當于加工了4次安裝座孔,會出現(xiàn)同樣的問題,但實際上并沒有出現(xiàn),說明刀桿剛性固然有一定的影響,但不是此質量問題的根本原因,因此還需要對第二種原因進行深入分析。仔細研究了鉆頭和鏜刀,并再次進行試驗加工后,確認鉆頭和鏜刀刀桿均沒有問題,可以排除第一種原因。得出的結論是同側兩安裝座孔中間的間斷距離過長,且第二節(jié)安裝座孔端面是不平整的毛坯面,導致出現(xiàn)偏心。于是對間斷部位的第二節(jié)安裝座孔端面進行檢測,發(fā)現(xiàn)此端面很不平整,加工時與刀具主軸不垂直,經進一步探討研究, 其主要問題在于:鉆頭和加長鏜刀在進入第二節(jié)安裝座孔時,端面使毛坯面不平整,產生偏心。結合深孔加工經驗(先見光端面,再精加工孔),認為第二節(jié)安裝座孔毛坯端面不平整是質量問題產生的根本原因。因此在加工安裝座孔時,先將有同軸度要求的兩個安裝座孔端面進行見光(80%)加工處理,再整體鉆孔、粗鏜和精鏜孔。通過驗證后,前述質量問題完全得到了解決。用棒加工見光兩孔端面和試驗加工孔的實際效果如圖所示。
第二節(jié)安裝座孔毛坯端面見光后的加工
3. 批量加工效果
按照試驗得出的方案進行后續(xù)安裝座孔的批量加工,改善效果非常明顯,徹底解決了第三節(jié)出現(xiàn)的偏心及其導致的內孔偏心和最小壁厚超差等質量問題,且操作簡單,僅需要見光第二節(jié)安裝座孔端面即可,幾乎不需要增加任何成本。此方法為加工中間有間斷的同軸深孔提供了經驗,對端面見光后精加工深孔的方法進行了優(yōu)化和擴充,具有很好的推廣和應用前景。
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